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FRP玻璃鋼復(fù)合材料論壇

標題: 為什么膠衣涂刷不均呢,有漏底現(xiàn)象。 [打印本頁]

作者: 103814    時間: 2011-8-14 14:44
標題: 為什么膠衣涂刷不均呢,有漏底現(xiàn)象。
各位大俠:
   
    膠衣在涂刷過程中經(jīng)常出現(xiàn)漏底現(xiàn)象,打磨膠衣時,表面會有針孔等問題,噴完漆后,針孔更明顯。

    膠衣涂刷時模具表面溫度在55--60℃,涂刷過后,感覺膠衣就會成為麻面,會有很多的漏底區(qū)域,感覺挺頭疼的,請大家?guī)兔Ψ治龇治觥?script type="text/javascript" reload="1"> aimgcount[172164] = ['5796']; attachimggroup(172164); new lazyload();
作者: 動力    時間: 2011-8-14 21:00
有多方面原因:
1、你所購買的膠衣是否是手刷的,還是手刷和噴射兩用的,兩者的粘度不一樣,會出現(xiàn)此類問題;
2、固化劑攪拌不均勻;
3、模具表面溫度過高;

如果你的模具很大,建議使用噴射,手刷工藝很難控制。
作者: 103814    時間: 2011-8-15 11:01
所使用的膠衣是可以用手刷的,使用毛滾涂刷,大約5-6人操作。使用電動攪拌器攪拌,應(yīng)該均勻。模具溫度是在剛起模后約30分鐘后涂刷,模面溫度在55-60℃內(nèi),試過降低溫度,在模面溫度為45℃時涂刷,效果基本相同。增加用量后,也沒有很好的改善,原因還待查找。
希望多多指教。
作者: duronzyb    時間: 2011-8-15 13:29
引起這個的原因就是,涂有脫模劑(蠟)的模具表面的表面張力小于膠衣的表面張力,膠衣無法順利的潤濕模具表面,才出現(xiàn)的聚膠的情況。

解決這個問題:
1.可以看看是不是脫模劑的脫模效果太好(脫模效果過好還容易預(yù)離模),如PMR脫模劑,很容易造成這樣的情況。
2.膠衣品質(zhì)不好,該加的助劑沒有加。換種膠衣,或者在現(xiàn)有膠衣里添加流平劑,提高潤濕效果。
3.如果不做任何該散,可以分2次刷涂,可以減少聚膠的情況。但無法從根本改善。
作者: 鯉魚    時間: 2011-8-15 14:08
引用第3樓duronzyb于2011-08-15 01:29 PM發(fā)表的  :
引起這個的原因就是,涂有脫模劑(蠟)的模具表面的表面張力小于膠衣的表面張力,膠衣無法順利的潤濕模具表面,才出現(xiàn)的聚膠的情況。

解決這個問題:
1.可以看看是不是脫模劑的脫模效果太好(脫模效果過好還容易預(yù)離模),如PMR脫模劑,很容易造成這樣的情況。
2.膠衣品質(zhì)不好,該加的助劑沒有加。換種膠衣,或者在現(xiàn)有膠衣里添加流平劑,提高潤濕效果。
.......

同意三樓所說的
出現(xiàn)這樣的情況,主要是要考慮到表面張力的問題
作者: moslem86    時間: 2011-8-15 15:18
通俗點講就是調(diào)整膠衣的粘度和更換固化劑的廠家或種類
作者: 103814    時間: 2011-8-15 16:50
三樓說的有道理,我們的脫模劑涂刷的挺頻繁的,模具保養(yǎng)也會常用蠟,可能是主要原因。我再試試,謝謝了。
作者: linky    時間: 2011-8-16 22:27
試過后,效果怎么樣呢?問題解決了吧? [s:1]
作者: 103814    時間: 2011-8-17 09:32
正在試驗,結(jié)果等待中。
作者: 103814    時間: 2011-8-27 08:39
還是不能有效遏制膠衣漏底現(xiàn)象,高手們支點招啊。
作者: 103814    時間: 2011-8-31 12:53
也試過增加膠衣用量了,試過降低模具溫度,試過脫模劑涂刷要均勻、頻次正確;但是還是不能很好的杜絕此種現(xiàn)象。每次用毛輥涂刷完膠衣以后,剛開始效果還行,如果稍等一分鐘就會發(fā)現(xiàn),表面出現(xiàn)很多的膠衣漏底問題,全是一個個的小圓點,后期處理很困難。
大家給支點招,試試,謝謝。
作者: fongwen2008    時間: 2011-8-31 22:37
你用的是不是彩膠,我想你是用的那種水貨的無色膠衣,如果用的是彩膠,溫度在正常情況下是不會的,那種大桶無色膠衣有你說的那種情況我見過,無論你怎么刷都有.最直接的辦法,換膠衣.
作者: 103814    時間: 2011-9-1 09:20
我們用的是乳白色的膠衣,一桶25Kg,但是以前好像效果好點,當時的膠衣用量比較大,現(xiàn)在用量減少了,都在工藝要求范圍內(nèi),就是使用中感覺漏底問題挺煩人的。
不知道大家有沒有好的建議呢,我個人覺得這個膠衣沒什么問題,好像是美凱維奇牌號的,應(yīng)該不會出現(xiàn)樓上說的質(zhì)量問題。
如果換膠衣,大家建議換什么品牌的??
作者: moslem86    時間: 2011-9-1 13:43
換固化劑試試
作者: thgj    時間: 2011-9-1 16:47
這是不是所謂的縮孔啊,按照三樓的觀點應(yīng)該是降低表面張力和增加基材潤濕能力,這兩個要求加起來就是流平劑了。好像膠衣水分多了也會縮孔的。
作者: youth1025    時間: 2011-9-1 17:20
為什么還用手涮啊,噴涂不更方便,對于你想換膠衣,根據(jù)你的產(chǎn)品要求,現(xiàn)在市面上膠衣品牌很多。如,亞什蘭,DSM  ,愛敬,DIC
作者: duronzyb    時間: 2011-9-2 15:02
加點BYK-330到膠衣里 就可以了。
作者: soundsee    時間: 2011-9-11 19:33
說了這么多,不知道是什么膠衣,不知是什么產(chǎn)品!
作者: 促進劑    時間: 2011-9-11 22:00
soundsee此次上海只是匆匆握手,也不來站臺聊兩句?
作者: soundsee    時間: 2011-9-12 12:44
呵呵!我此次在展會上只有一天的時間!聚會時和木頭坐在了樓上!
作者: 大連文超    時間: 2011-9-14 13:39
是不是固化劑的量多了 或者磨具表面有油脂的東西 打開膠衣桶的時候看看有沒有水分之類的東西。
作者: 堅持到滴    時間: 2011-10-15 14:17
正在試驗,結(jié)果等待中。
作者: haozhenkun    時間: 2011-10-20 22:43
就是脫模劑或脫模蠟的問題,表面張力低,膠衣厚度到達0.4mm以上時就可以不出現(xiàn)縮孔了
作者: wp12    時間: 2011-10-21 09:27
這種現(xiàn)象我們也出現(xiàn)過,用的是博格林的,后來沒辦法在葉片表面又加上了脫模布,才解決。
作者: 咖啡香    時間: 2011-10-24 15:47
我也遇到了和樓主同樣的問題。
本來想手刷會比噴涂方便些。
實際一刷也是很多漏底的小圓圈,補了還是會出來。無奈只能等第1遍微凝了再涂第2遍專門補洞。
可是這樣浪費了好多時間,操作起來也很煩,膠衣弄的還厚薄不均。

不過我說的產(chǎn)品不是風(fēng)電葉片,是4米長的小葉片。我用的是間苯新戊二醇的膠衣,很多主流廠家都試了也不行。
有老師傅說是模具太光了。。。
膠衣廠家說可能模具表面處理有些問題。但是都是按照產(chǎn)品規(guī)程做的啊,用的是肯天的脫模劑。

無奈我的理論知識和實踐都有限啊,熱切盼望樓主的問題能得到解決!也幫幫我~
作者: 咖啡香    時間: 2011-10-24 15:50
老模具是比新模具漏底現(xiàn)象要少,但還是會有
作者: 放牛山娃子    時間: 2011-10-24 16:06
簡單問題復(fù)雜化。
作者: qq71713    時間: 2011-10-27 17:09
樓主:
     1.出現(xiàn)露底,肯定是表面張力較小,且不均勻引起的 ,建議增加膠衣的粘度
      2.可以增加膠衣的厚度
      3.所用工具,如毛刷或滾筒自己注意挑選,要用毛教柔軟適用的
作者: simon_dong    時間: 2011-11-8 23:25
是典型的縮孔。樓主的工藝條件比較特殊,需要膠衣的供應(yīng)商對產(chǎn)品做一定的微整,需要供應(yīng)商有較強的技術(shù)服務(wù)能力。。

呵呵,其實我也是做膠衣的,有點不好意思。如果你還沒解決好,我們可以試試。不過這么久了,應(yīng)當解決的差不多了。祝你好運啊。
作者: 空心菜    時間: 2012-8-16 22:46
問題最終解決了沒有呢?樓主也不回訪一下?我還等著學(xué)習(xí)呢!
作者: 促進劑    時間: 2012-8-17 10:09
材料含水也可能出現(xiàn)這個情況,膠衣板塊有一篇文章詳細分析了這種情況,可以自己搜搜.




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