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FRP玻璃鋼復合材料論壇

標題: 求助:BMC板材表面有干花的問題? [打印本頁]

作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-5 14:11
標題: 求助:BMC板材表面有干花的問題?
BMC團料做出來后,壓制成1000*2000*3mm的板材,壓制時下料面積為直徑40cm左右的一個圓柱形(放在袋子里踩實)。
板材為白顏色,拍照時反光,顏色拍不清楚。板材表面有干花,不均勻。
此缺陷令人煩惱,不知道哪里出了問題,希望各位前輩多多指教,謝謝!

樹脂糊中樹脂和低收縮劑占比30%;硫化鋅占0.9;填料占67%(多數(shù)為氫氧化鋁,有少量重鈣)。
BMC中紗含量為14%(6mm短切紗)。
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作者: 水晶妹妹    時間: 2013-6-6 08:40
也遇到同樣的問題,攪拌是否均勻?
作者: 水晶妹妹    時間: 2013-6-6 09:28
做過測試,全用氫氧化鋁做的干花特多,氫氧化鋁減少,增加鈣粉用量,效果不同的。
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-6 09:38
標題: 回 水晶妹妹 的帖子
水晶妹妹:做過測試,全用氫氧化鋁做的干花特多,氫氧化鋁減少,增加鈣粉用量,效果不同的。 (2013-06-06 09:28 AM)
謝謝您的實驗分享,但這是什么原因引起的呢?增加鈣粉也不是解決的辦法,有些產(chǎn)品有顏色和阻燃要求,不能加太多鈣粉。您做的料粘度一般都在多少?我們的料在下料的時候有些粘手,這個是否正常?
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-6 09:44
拍了兩張清楚的照片,希望各位指導,謝謝!
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作者: 異域藍楓    時間: 2013-6-6 09:52
填料沒分散好吧。
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-6 10:24
標題: 回 異域藍楓 的帖子
異域藍楓:填料沒分散好吧。 (2013-06-06 09:52 AM)
您指的是填料加入后的攪拌時間不夠嗎?
作者: cj0hao    時間: 2013-6-6 16:26
看不清
作者: 寶麗金    時間: 2013-6-7 10:34
照我說是你的BMC料粘度低了,增稠不夠硬,料團太軟太疏松,儲藏空氣多,受壓時流動太快,可能模具合模間隙也較大,看圖片是沒壓實的樣子,說是干花的地方像是有氣孔群。不知道是壓力不夠,還是料少了,或是料壓跑掉了?既然是3mm定厚的板子,大多是有3mm墊塊來支撐的,所以可能就壓不實了。
作者: 水晶妹妹    時間: 2013-6-7 10:37
料粘手,看看料糊與填料和玻璃纖維添加量比例是否匹配?BMC的粘度一般我們沒有測過,根據(jù)實際調(diào)配決定。
作者: 寶麗金    時間: 2013-6-7 11:31
最好是給它增稠,就沒那么粘手了,粘度以用手掰不開為佳
作者: 異域藍楓    時間: 2013-6-7 11:45
寶麗金所說的增稠也是一方面,但到掰不開的程度,對生產(chǎn)效率影響太大了,企業(yè)生產(chǎn)基本都是手工稱重和加料,這方面中間取個平衡就可以了,而且增稠過大,對料的流動性也有影響。
填料的分散,不光是攪拌時間長短的問題,還有你的加料量,建議分批次加入填料,每批填料的攪拌時間適當調(diào)整一下。
另外填料目數(shù)越大,分散約困難,如果對性能要求不是太高的話,可以適當增加填料的目數(shù),還可以略微降低下成本。
作者: 寶麗金    時間: 2013-6-7 12:01
掰不開可以用刀切的,很方便。如果能擠出更好了。樓主的填料是用的氫氧化鋁,大概有個180-200份左右吧,鋁粉目數(shù)大,180份也不少了的。如果粘度還低,還可以多加點鈣粉,對表面質(zhì)量有好處。
作者: cj0hao    時間: 2013-6-8 08:43
是他的原材料有問題
作者: caiweishe    時間: 2013-6-8 10:25
同意寶麗金的說法,壓制板材尤其是流程比較大的產(chǎn)品一定要增稠的BMC或高粘度的DMC
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-8 17:33
標題: 回 寶麗金 的帖子
寶麗金:照我說是你的BMC料粘度低了,增稠不夠硬,料團太軟太疏松,儲藏空氣多,受壓時流動太快,可能模具合模間隙也較大,看圖片是沒壓實的樣子,說是干花的地方像是有氣孔群。不知道是壓力不夠,還是料少了,或是料壓跑掉了?既然是3mm定厚的板子,大多是有3mm墊塊來支撐的,所以可能就 .. (2013-06-07 10:34 AM)
謝謝您的指導!料放在模具中間,是一團,壓力是1000T,25MPa,而且中間壓實的地方也一樣干花,干花的地方確實有氣孔,而且整個板面氣孔也很多。您說的料粘度低可能是對的,我會增加粘合和熟化看看效果。再次感謝您的建議?。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-8 17:41
標題: 回 異域藍楓 的帖子
異域藍楓:寶麗金所說的增稠也是一方面,但到掰不開的程度,對生產(chǎn)效率影響太大了,企業(yè)生產(chǎn)基本都是手工稱重和加料,這方面中間取個平衡就可以了,而且增稠過大,對料的流動性也有影響。
填料的分散,不光是攪拌時間長短的問題,還有你的加料量,建議分批次加入填料,每批填料的攪拌時間適 .. (2013-06-07 11:45 AM)
謝謝您的指點,感覺說的很有道理,我會去做實驗來驗證。粘度上是小,而且下料后有些蓬松,我會按您所說的去改進,再次感謝!
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-9 09:11
標題: 回 寶麗金 的帖子
寶麗金:掰不開可以用刀切的,很方便。如果能擠出更好了。樓主的填料是用的氫氧化鋁,大概有個180-200份左右吧,鋁粉目數(shù)大,180份也不少了的。如果粘度還低,還可以多加點鈣粉,對表面質(zhì)量有好處。 (2013-06-07 12:01 PM)
您好,BMC板材有干花的缺陷通過提高粘度已經(jīng)解決了,太感謝了。但是增加填料的同時其他成分沒有動,壓制時有一點粘模具(不好脫模),配方中,粉料:硬脂酸鋅=100:3,請問這個比例合適嗎?是不是填料份數(shù)越多,脫模劑的用量也得隨之增加???
作者: 東來東往    時間: 2013-6-11 17:19
與玻纖在團料里的浸透與分散有關系,你可以在加入玻纖的不同時間段分別取樣壓板實驗,取樣的玻纖含量有所差別,你會看到你壓的板這種發(fā)白的情況是由少到多逐步呈現(xiàn)的,根據(jù)你的實際情況調(diào)整配比應該找到解決問題的方案!
作者: clxsy    時間: 2013-6-12 00:17
BMC中硬脂酸鋅的量為總量的1%,就差不多了
作者: 寶麗金    時間: 2013-6-13 11:55
粘模是怎么個粘法?是在模具上留下粘模的痕跡了?比如不熟。還是由于收縮率的變小增加了脫模的難度?你如果增加了填料那么收縮率一定會小一點的
作者: shanghai252    時間: 2013-6-18 11:44
體系粘度上來之后脫模劑的量需要適當再提高一點
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-25 12:58
標題: 回 寶麗金 的帖子
寶麗金:粘模是怎么個粘法?是在模具上留下粘模的痕跡了?比如不熟。還是由于收縮率的變小增加了脫模的難度?你如果增加了填料那么收縮率一定會小一點的 (2013-06-13 11:55 AM)
個別地方粘在模具上,還得用銅片清理才能弄下來。
作者: zhaoshuli    時間: 2013-6-25 12:59
標題: 回 shanghai252 的帖子
shanghai252:體系粘度上來之后脫模劑的量需要適當再提高一點 (2013-06-18 11:44 AM)
謝謝指點!
作者: 寶麗金    時間: 2013-7-3 13:55
標題: 回 zhaoshuli 的帖子
zhaoshuli:個別地方粘在模具上,還得用銅片清理才能弄下來。 (2013-06-25 12:58 PM)
你先檢查你的模具的加熱系統(tǒng),比如電熱管功率是不是正常,提高溫度,延長時間;其次,不知道你填料加了多少,CA粉300份和ATH200份應該都是正常范圍內(nèi)。這種請況是交聯(lián)不夠造成的,溫度時間都夠的話,就是游離基不夠啦。這就看樹脂的固含量是否偏低。最好達到65以上,那就看是否需要增加點TPBP,加一點點阻聚劑PBQ。。。




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