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摘要:本文介紹了日照鋼鐵高爐煤氣管道內(nèi)壁防腐工藝及驗(yàn)收情況,WEGF高溫型乙烯基鱗片特種噴涂料的特點(diǎn),概述國內(nèi)鋼廠高爐煤氣管道內(nèi)壁腐蝕及防腐工藝對(duì)比,以及目前國內(nèi)高爐煤氣管道內(nèi)壁的腐蝕及防護(hù)情況,通過提出不同的防腐結(jié)構(gòu)及施工工藝,為WEGF材料應(yīng)用于高爐煤氣管道內(nèi)壁防腐蝕提供更多選擇。
關(guān)鍵詞:日照鋼鐵、WEGF 噴涂料、煤氣管道內(nèi)防腐
1 前言
近幾年,在大型高爐上高爐煤氣干法袋式除塵技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。與傳統(tǒng)濕法除塵相比,干法袋式除塵具有節(jié)水、節(jié)電且投資少等優(yōu)點(diǎn),但經(jīng)干法除塵的高爐煤氣對(duì)管道內(nèi)部的腐蝕嚴(yán)重,干法除塵時(shí)噴淋塔前管道冷凝水的腐蝕速率比濕法除塵的腐蝕速率高兩個(gè)數(shù)量級(jí)(大約是50倍),因此普通的防腐形式(如環(huán)氧煤瀝青等)已起不到根本作用,需要針對(duì)使用介質(zhì)特點(diǎn)和腐蝕原因分析尋找一種可靠、長效的重防腐材料。
日照鋼鐵集團(tuán)高爐區(qū)域煤氣管道以前腐蝕嚴(yán)重,通過和多年試驗(yàn)、選擇,采用上海富晨化工有限公司和河南防腐企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的WEGF乙烯基特種涂料,高壓無氣噴涂工藝。
高爐區(qū)域煤氣主管道及支管(含TRT出口管道)進(jìn)行內(nèi)防腐施工。
2 高爐煤氣管道內(nèi)壁腐蝕特點(diǎn)及防護(hù)材料比較
2.1 高爐煤氣內(nèi)壁腐蝕特點(diǎn)
高爐煤氣管道發(fā)生腐蝕的部位主要是管道和設(shè)備的底部,波紋管下部的波峰上,而且腐蝕均由內(nèi)部發(fā)展到外部的點(diǎn)腐蝕。由于濕法除塵可以通過文氏管或洗滌塔將煤氣中的腐蝕性成分(如SO2、SO3、Cl2、H2S等)通過溶解或反應(yīng)去除,而干法除塵的腐蝕性成分只能隨煤氣的流動(dòng)進(jìn)入下道工序,并可以伴隨著煤氣的降溫、水分的析出而進(jìn)入冷凝水,形成高腐蝕性的酸,大量的留存著的煤氣冷凝水在局部有時(shí)能達(dá)到煤氣管道的四分之一高度。對(duì)于高爐煤氣冷凝水的化學(xué)分析結(jié)果見表1(取自某鋼廠煤氣管道后半段軋鋼區(qū))。
表1 高爐煤氣管系中冷凝水成分 項(xiàng)目 | 總含鹽量/(mg·l-1) | 電導(dǎo)率/(us·cm-1) | 總硬度/(mg·L-1) | Cl- /( mg·L -1) | PH值 | SO42- /( mg·L -1) | 結(jié)果 | 7 623 | 7 864 | 3 265 | 6 548 | 2.23 | 11.0 | 從表1的分析結(jié)果可以看出,冷凝水的總含鹽量很高,PH值為2~3,其中Cl-的含量高達(dá)6 548mg/L。而一般的高爐煤氣冷凝水PH值為6~7,接近中性,Cl-的含量約為361mg/L。
2.2 高爐煤氣管道內(nèi)壁采用的防腐蝕材料選擇
早在2007年,某研究總院就對(duì)從眾多耐腐蝕材料中篩選出來的四種材料進(jìn)行了試驗(yàn):
①乙烯基樹脂玻璃鱗片膠泥;
②改性厚漿環(huán)氧防腐涂料(以下簡稱“環(huán)氧涂料”);
③聚脲涂料(青島有限公司);
④環(huán)氧鱗片膠泥(廣州某有限公司)。
試驗(yàn)結(jié)果如表2。其中浸泡溶液為Cl-為208g/L,SO42-為0.2g/L,PH=1。
表2 腐蝕試驗(yàn)結(jié)果 涂層體系 | 試驗(yàn)條件 | 常壓浸泡(一)60℃,360h | 常壓浸泡(二)60℃/360h+102℃(沸騰)/408h | 高溫高壓浸泡180℃, 飽和蒸汽壓 24h,120h | 高壓釜浸泡60℃/360h+102℃(沸騰)/408h+102℃(飽和蒸汽壓)/12h | VEGF膠泥 | 涂層完好 | 涂層完好 |
24h,120h試樣表面均紅褐色,有白色和褐色斑點(diǎn),為外來物附著。涂層本身完好,無起泡,無裂紋,無破損脫落。 | 涂層完好 | 環(huán)氧涂料 | 涂層完好 | 涂層完好 |
24h試樣表面稍有變色,涂層鼓泡,冷卻后鼓泡縮小,局部破裂脫落。120h試樣表面紅褐色,涂層已鼓泡,粉化,破裂脫落。 | 涂層完好 | 環(huán)氧膠泥 | 涂層完好 | 涂層完好 |
24h試樣表面紅褐色,涂層在兩次涂裝層間裂開,未脫落,未起泡。120h試樣表面紅褐色,在兩次涂裝層間裂開,局部脫落,未起泡。 |
涂層表面有多條縱向裂紋,無起泡,無脫落 | 聚脲 | 涂層完好 |
表面灰褐色,涂層起泡、溶解,部分脫落 |
24h試樣表面灰褐色,涂層起泡,溶解,大部分已脫落。 |
| 總結(jié) |
高、低溫實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,涂層耐蝕順序?yàn)椋篤EGF膠泥、環(huán)氧膠泥、環(huán)氧涂料、聚脲;
其中VEGF膠泥性能最佳。 | 3 WEGF特種噴涂料特點(diǎn)及應(yīng)用介紹
3.1 WEGF特種噴涂料的特點(diǎn)
WEGF 特種噴涂料,是上海富晨化工在VEGF 材料的基礎(chǔ)上,聯(lián)合山東日照鋼廠、河南省防腐企業(yè)集團(tuán),反復(fù)研究、調(diào)整配方、試驗(yàn),研發(fā)的VEGF改進(jìn)版,效果更突出。
針對(duì)高爐煤氣管道內(nèi)壁防腐的WEGF材料具有以下特點(diǎn):
⑴ 耐腐蝕性能好。采用耐高溫(150℃)、耐含氯等化學(xué)介質(zhì)的酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹脂。
⑵ 較低的滲透率。WEGF涂層的抗水蒸汽滲透率比普通環(huán)氧樹脂涂料高6-15倍。特別是在有壓力情況下,抗?jié)B效果能起到更大的作用。
⑶ 涂層具有較強(qiáng)的粘結(jié)強(qiáng)度、附著力和抗沖擊強(qiáng)度,涂層不易產(chǎn)生龜裂、分層或剝離。
⑷ 耐溫(熱沖擊)性能較好。WEGF高溫型乙烯基鱗片特種噴涂料涂層的線膨脹約為11.5×10-6m/ m·℃,鋼鐵的線膨脹系數(shù)為12.0×10-6 m/ m·℃,兩者之間比較相近。
⑸ 耐磨性好。WEGF 噴涂料涂層在固化后的硬度較高,且有韌性。
⑹ 工藝性較好。具有當(dāng)場(chǎng)配制和室溫下固化的特點(diǎn),解決低溫氣候的固化問題和施工間隔時(shí)間的問題;另具有修補(bǔ)性好的特點(diǎn),在WEGF材料涂層使用幾年后,若出現(xiàn)遭損壞的情況,只需在該處作簡單的處理即可進(jìn)行修復(fù),并可繼續(xù)使用而不影響使用性能。
3.2 WEGF復(fù)合材料涂層成型工藝
大面積、平整面,厚度1.5mm
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富晨WEGF高溫乙烯基鱗片特種噴涂料 封閉面涂 |
1道 |
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富晨WEGF高溫型乙烯基鱗片特種噴涂料 |
3道 |
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富晨WEGF高溫型乙烯基鱗片特種噴涂料 專用底涂 |
1~2道 |
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表面基層處理(噴砂sa3級(jí)) |
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| 全部焊縫、三通、人孔、不平整局部、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)角,厚度2.5
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富晨WEGF高溫乙烯基鱗片特種噴涂料封閉面涂 |
1層 |
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富晨WEGF高溫乙烯基樹脂玻璃鋼(氈300g/m2) |
1層 |
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富晨WEGF高溫乙烯基鱗片特種噴涂料 |
3層 |
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富晨WEGF高溫乙烯基鱗片特種噴涂料專用底涂 |
1~2層 |
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表面基層處理(噴砂sa3級(jí)) |
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4、 WEGF高溫型乙烯基鱗片特種噴涂料的實(shí)際應(yīng)用
日鋼煤氣管道一直存在腐蝕嚴(yán)重現(xiàn)象,自建廠以來,高爐區(qū)域煤氣主管道已經(jīng)完成了一次全面更換改造,其煤氣管網(wǎng)有效使用壽命僅3-8年。但2012年新投運(yùn)的煤氣管道在運(yùn)行2年半后,再次出現(xiàn)大面積腐蝕泄露現(xiàn)象,經(jīng)停運(yùn)管道后內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),管網(wǎng)內(nèi)部出現(xiàn)焊縫普遍腐蝕、管材點(diǎn)蝕穿孔現(xiàn)象。為延緩高爐區(qū)域煤氣管道使用壽命,減少頻繁更換造成的損失,原動(dòng)力廠(公用設(shè)施處)會(huì)同公司各部室申請(qǐng)實(shí)施了煤氣管道內(nèi)防腐改造項(xiàng)目,借高爐檢修時(shí)間,對(duì)主煤氣管道進(jìn)行內(nèi)防腐改造。項(xiàng)目自2011年開始進(jìn)行小范圍(2#TRT區(qū)域管道)實(shí)驗(yàn)取得成功后,2014年6月份開始,分別對(duì)3#4#高爐區(qū)域、7#8#高爐區(qū)域、9#10#高爐區(qū)域、13#14#高爐區(qū)域煤氣主管道進(jìn)行了內(nèi)防腐改造。現(xiàn)已經(jīng)運(yùn)行近1年。2015年5月26日-27日,公用設(shè)施處擇機(jī)將9#10#高爐區(qū)域煤氣主管道中的4#放散塔區(qū)域DN2800管道停運(yùn)置換,邀請(qǐng)公司審計(jì)處、設(shè)備處、技術(shù)中心等部門共同進(jìn)行了內(nèi)防腐運(yùn)行效果的實(shí)地檢查。
檢查效果如下:2015年4#放散塔區(qū)域DN2800管道內(nèi)部防腐涂層檢查照片
管道兩側(cè)部位涂層良好,無脫落、開裂現(xiàn)象。 下圖為工人清理附在管道內(nèi)壁防腐層上的腐蝕物及雜質(zhì)(烘干水分后),經(jīng)過分析,為氟離子24.76mg / Kg、氯離子10.93g / Kg、鐵離子576g / Kg、硫離子32.6g / Kg、還有其他成分未測(cè)。
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管道底部涂層照片,涂層完好,無開裂、脫落現(xiàn)象。管道外壁也未見腐蝕穿孔滴水現(xiàn)象。
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二、前期未內(nèi)防腐改造時(shí)4#放散塔區(qū)域DN2800主煤氣管道檢查照片
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